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常州龍力機械有限公司
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在實際工作過程中,起主要密封作用的是碳環,持環構成的襯套起輔助密封作用。碳環的磨損和碎裂是造成氣封失效的直接原因,引起碳環磨損和碎裂的主要原因有:
1) 氣封自身結構存在不合理之處。該空壓機氣封的每組碳環不是整環,而是3段120°圓弧環,需用彈簧固定成整環,其強度和剛度較整環的差,易造成碳環損壞。
2) 轉子運行狀況的影響。轉子動平衡好,運行平穩,振動小,碳環的磨損就小;隨著運行時間的增長,葉輪結垢、沖刷腐蝕等因素會影響轉子的動平衡,使其振動增大,對碳環的磨損也會增大,甚至造成碳環的碎裂。
3) 安裝不合適。由于氣封自身結構的原因,1-4級氣封不能整體安裝,只能一組持環一組碳環逐級裝人氣封腔室,裝配過程不易檢測,不但增加了安裝的難度,而且易造成持環偏斜、不到位和碳環損壞等現象,且無法感知。
4) 備件質量的影響。備件材質的耐磨性、熱膨脹系數、加工精度、尺寸誤差等都對碳環的使用壽命有著直接或間接的影響。多年的使用中發現,國外碳環由于材質耐磨性好,加工精度高,尺寸誤差小,其使用壽命優于國產備件。
5) 溫度的影響。該氣封無散熱裝置,密封介質溫度較高,加之碳環與高速運轉的轉軸接觸所產生的摩擦熱,使碳環表面溫度更高,加速了磨損和熱裂。高壓轉子氣封由于介質溫度高和軸轉速高,其碳環的使用壽命明顯低于低壓轉子氣封碳環就是很好的說明。
6) 工藝操作的影響。如工藝操作不當,系統負荷波動,均會破壞轉子的運轉平衡狀態,引起軸位移和振值波動,直接加劇氣封碳環的磨損和損壞。
7) 開停車的影響。由于該空壓機是熱氣輪機驅動,往往開停車過程較長,空壓機在非正常工況下運轉,其振動值和軸向竄動大,最易造成碳環的磨損和碎裂;開停車次數越多越頻繁,碳環的使用壽命就越短。
對策措施及改進建議
1、對策措施
針對影響氣封使用壽命的各項因素,通過多年的檢修和運行經驗總結,主要采取了以下對策措施:
1) 提高檢修質量,確保氣封的裝配規范到位。在氣封的裝配過程中,仔細檢查和處理,確保碳環、持環、輔助密封圈和密封腔等無變形、無裂紋、**刺、無銹蝕、無雜質;嚴禁敲擊過重,用力不均,使其安裝不到位或零部件受損而影響使用壽命。
2) 嚴把備件質量關。由相關單位專業技術人員對人庫備件進行質量驗收,經簽字標簽后的備件才許人庫和領用,確保了備件材質、理化性質等符合標準,尺寸(特別是安裝尺寸和配合尺寸)準確和外觀規整無變形等。
3) 提高與氣封接觸表面的精度。碳環與軸的接觸表面粗糙度一般為1.6μm,而多次使用過的軸頸,往往被磨得較粗糙,每次檢修都對氣封接觸的軸頸檢查和拋光處理,確保表面粗糙度蕊1.6μm。
4) 提高操作運行水平,盡量減少開停車次數。加強工藝操作培訓、嚴格工藝紀律,減少因誤操作等人為原因增加該機組的停車次數。
通過以上對策措施的實施,有效地降低了碳環的損壞頻率,提高了氣封的使用壽命,使現有的氣封使用壽命均
能達到1年以上,同時大大降低了氣封的泄漏率。
2、改進建議
鑒于設備自身結構特點,建議在不改動密封腔室的情況下,將高壓轉子氣封碳環由原來的3段環結構改為整環結構,同時縮小碳環內徑,使其與軸的間隙控制在0.10~0.12 mm。改進依據:①原高壓轉子氣封7組碳環與持環是先組裝成部件后,從轉子軸端整體安裝到5、6級蝸殼上的,如碳環改整環后不僅不影響安裝,而且能提高碳環的強度和密封性,從而延長氣封使用壽命和降低泄漏率。②該公司同類型壓縮機的后續產品,如上海焦化股份有限公司的GK750/5型空壓機,其各級氣封碳環均為整環結構,碳環與軸的間隙均較小(一般在0.06~0.12mm),碳環的環數為2~4環,且碳環與持環均是在外組裝成氣封組件后從軸端安裝在蝸殼上的,不僅降低了檢修難度,而且有利于提高氣封的使用壽命。
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